产品别名 |
翻耙机 |
面向地区 |
全国 |
在发酵床养殖中繁重的劳动在哪里呢?那就是垫料的翻松!垫料过一段时间是需要翻松的,制作两个月后几乎天天需要翻松,否则就会导致发酵床死床,导致粪便不能分解、发酵床潮湿长虫、疾病频发等情况地发生,原本能够节约人工的养殖技术反而增加了劳力。传统的方式是采用人力用钉耙翻耙, 20平方米垫料面积全部翻耙一次需要一个人用一个多小时的时间,既费力耗时而且效果也不太理想,挖爬的深度一般只有10-15厘米,垫料不能完全被敲碎,结块不能完全耙散,达不到真正疏松的效果,所以到下次的翻耙时间间隔也就比较短。
实际测绘了耙岩机导向轮的结构,与耙岩机正规使用工艺结合,分析出导向轮在使用过程中存在的结构缺陷,终制定出技术改造方案,对导向轮进行大限度的改造。通过对耙岩机导向轮结构进行技术改造,提高了导向轮的使用寿命,减少钢丝绳的磨损和导向轮的更换,缩减成本,在使用过程中,能控制钢丝绳跳绳、断绳等现象,设备和人身安全。
为了防止钢丝绳与导向轮夹板固定销轴的摩擦,我们加大了销轴与导向轮的距离。由原先的40mm变为80~100mm。有效地降低了钢丝绳与侧板的摩擦,延长了侧板的使用寿命。通过对现场使用情况统计,耙岩机导向轮侧板销轴主要摩擦位置位于上部,下部的右下摩擦较少,通过对导向轮力学结构分析,我们将导向轮上方销轴的位置向上移动,加大了钢丝绳的摆动角度,能更好地防止钢丝与销轴的摩擦。
同时对导向轮右下方的销轴再向右下移动,使得钢丝绳基本不接触销轴。降低了侧板下部销轴的摩擦。通过测算耙岩机导向轮旋转牵引过程中摩擦阻力要求及钢丝绳直径,我们加深了导向轮滑轮的绳槽,增加了导向轮摩擦阻力,增加了导向轮牵引能力,同时有效避免了跳绳、滑绳现象的发生。针对导向轮侧板销轴易损,我们改变了销轴的材质,采用耐磨材料制作,延长了销轴的使用寿命。把原先防卡绳装置加长,由原先的半包变为全包,在整个滑轮圆周上制作了防卡绳装置。提高了导向轮的安全性和可靠性。
改造后的导向轮在我矿井下进行了试验,现场效果良好。本次改造不仅延长了导向轮和钢丝绳的使用寿命,导向轮使用寿命由原来的平均11个月增加到平均16个月,同时钢丝绳使用寿命也由原来的平均5个月增加到平均7个月,大大减少了耙岩机更换钢丝绳和导向轮的次数,减少了生产误时,提高工作效率。在使用过程中,改造后的导向轮能够有效控制钢丝绳跳绳、断绳等现象,了设备和人身安全,消除了设备缺陷带来的安全隐患。
操作时,司机精力高度集中,两眼要随时注视耙斗的运行位置,到达装矸或卸载地点后要及时进行反向操作,防止耙斗过位损坏设备。耙岩过程中如耙斗受阻,不得强行耙岩,应将耙斗稍微后退然后再耙,大块矸石人工用大锤或风镐捣碎,严禁放糊炮破碎。当巷道底板岩性较松软时,耙岩过程中要掌握好耙岩力度,以防巷道底板低于轨面过高,底板出现起伏不平现象。